按客人设计要求,,,,,,袖顶需做公主泡泡袖效果。。。。。。。。如按传统做法,,,,,,需在袖顶片尾开足需要打碎折的针数,,,,,,织片完成后,,,,,,再由缝盘缩缝来完成碎折效果。。。。。。。。如按此做法去生产,,,,,,有以下2点弊端:
1、缝盘起货慢,,,,,, 比较耗时,,,,,,不利于生产。。。。。。。。
2、品控难度大,,,,,,打折效果不均匀,,,,,,质量不可控。。。。。。。。
针对以上问题,,,,,,按之前已有做过电机原身出打折皱的案例,,,,,,首先试片时直接试用电机原身出缩针做碎折,,,,,,第1次缩针方法是试用每隔1支再2支叠1支。。。。。。。。试片洗水后,,,,,,折皱效果并不明显,,,,,,没有达到客人所需要的效果。。。。。。。。
接着第2次更改了缩针方法,,,,,,更改为不隔支后再2支叠3支,,,,,,试片洗水后,,,,,,折皱效果很明显,,,,,,达到预期的效果。。。。。。。。而且此次公主袖形状,,,,,,利用袖尾铲斜做多转数,,,,,,令其袖顶有足够的布来做到袖顶形状有点弧度的效果。。。。。。。。与之前用袖身平均铲多转数的方法和缝盘用转数打碎折的做法相比,,,,,,按此技改方法后有以下2点优点:(如图2)
1、袖尾打折位置缝盘只需正常缝,,,,,,降低缝盘的技术难度。。。。。。。。
2、打折效果比较统一,,,,,,大货质量容易控制。。。。。。。。
如上用电机原身出织打折减少缝挑的案例,,,,,,大货也已经有做过多批,,,,,,原理也是大同小异。。。。。。。。技术中心领导经常组织技术成员进行技术研讨,,,,,,大家集思广益,,,,,,将成功和失误的案例都分享出来,,,,,,借鉴好的案例,,,,,,吸取失误的案例,,,,,,避免在同样问题失误。。。。。。。。同时鼓励大家要打破传统思维,,,,,,勇于创新,,,,,,才能优胜于同行。。。。。。。。